焊出绚丽青春记河南省五一劳动模范李丰田

青春是用来奋斗的。青春是干出来的,不是喊出来的,对于刚满29岁的锌业动力厂工人李丰田来说,他的青春是焊出来的:手持焊枪,瞄定绿色冶炼;焊花飞溅,展现出彩年华,既是他普通的日常劳动,也是他坚持不懈的奋斗追求。

9年来始终在一线冲锋的他,靠坚韧、创新和汗水,赢得了“河南省劳动模范”的光荣称号。工友们都说,他的荣誉,是不折不扣“焊”出来的。

在豫光争当全国绿色冶炼行业排头兵的铿锵步履中,从一项项机电仪技术攻关到一次次关键设备的维修,都闪动着李丰田式的普通劳动工人身影。

“梦想,是我们一步一个脚印踩出来的坎坷大道”。今年,李丰田被评为河南省劳动模范。这是豫光一线工人获得的至高荣誉。李丰田说:“感恩豫光给了我最大的荣誉,感恩新时代,让像我这样的普通年轻工人有最大展示自己的舞台。我要朝着精细化、智能化努力发展自我,为企业为社会做出更大贡献!”

每天都要学一点东西

年10月,李丰田毕业后,来到锌业公司当了一名机修工。他在校学的是机电一体化专业,进厂后,岗位要求他要懂电、会焊、机修熟炼。作为一名90后,他身上有一股少有的成熟、韧劲和自律。他给自己有规定:“每天都要学一点东西”。

他最喜欢的事情是跟着机修工段的工段长、他的“恩师”许大治一起干活。跟着老师,他不仅学做事,还学做人。大治已在豫光工作了20余年,不仅焊接技术过硬,而且为人诚恳忠厚,对一线工人尤其是年轻人“掏心掏肺”地好。李丰田很庆幸自己能够走进豫光,更庆幸自己能够遇到善教善用的恩师,他不愿意放过任何一次学习机会,埋头苦干,刻苦钻研,凭着刻苦勤奋和认真负责的工作态度,短短几个月就成为工段的骨干和维修多面手。

机修岗位多,他把目标瞄准焊接技术。因为他发现,仅仅是一个点,因为焊接不好,就会给工作带来不可估量的损失。“这是一项技术活,学好练好,能为公司多做事。”就抱着质朴的理念,李丰田开始主攻“焊工”。

在日常练习过程中,他有一个工作原则:“找最难的点干”。平时,一些同事在做焊接的活时,喜欢从易到难,他却不一样,总是优先找“最难的点”来做。用他自己的话说,难的都会做,容易的就不必要再去做。他还注重收集难点,每天都记录,时间长了,一点点攻克难关,会的越来越多。

他爱学,不仅学技术,还注重学习理论知识。他参加了机械制造专业自学本科考试;下载软件自学英语;利用业余时间还学习了《资治通鉴》、《道德经》等传统优秀文化,增强知识积累,提升整体素质。好学让他从学徒工就开始收获荣誉。年,他积极参加公司组织的“师带徒”培训活动,并荣获“优秀徒弟”称号。好学更让他快速成长,在随后的工作中,他多次荣获“公司标兵”等荣誉称号。

志夺大赛第一

年8月份,在公司举办的机修工技能比武大赛中,李丰田取得了理论实操第五名的好成绩。同年,他参加济源市第五届职工技能竞赛焊工比赛,并获得了第三名的优异成绩。了解情况的工友们知道后,都称李丰田是大赛中涌出的“黑马”。

原来,他本是作为“板凳队员”代表公司去市里参加集训选拔的。那段时间,李丰田正在热恋期,他白天上班训练,晚上,还要和几位朋友偷偷地排练舞蹈,准备给女友“惊喜”。当时,因为时间太紧张,而且看到参加训练的同行大都技术精湛时,他有些胆怯,也有些担心。老父亲看到他的表现,就跟他谈心:“有志不在年高。年轻人得多磨练,第一回参加比赛,你一定得有目标,不能为了比赛而比赛,那啥也弄不成。”老父亲的话,给了他很大的鼓励,他暗下决心,一定要拿个名次回来,一定要拿个奖回来,这才是给女友和亲朋最大的“惊喜”。

果然,在参加市里的比赛时,他沉着应战,闯进了前三甲,成为企业中的第一名。

年9月,“中国一拖杯”河南省机械冶金建材行业电焊工职业技能竞赛在洛阳举行。李丰田再次手持焊枪披挂上阵,他一口气焊完后,自我感觉“完美”。

这种手感来源于日常的苦学苦练,在平时的训练中,他要求自己焊的每一个单项都要达到最佳水平,为了焊好,经常练到腿抽筋,站都站不稳。但只有达到“完美”的境界,他才罢休。

李丰田手感的“完美”,赢得了大赛评委们的一致赞扬,他最终夺得了比赛第一名。载誉归来,他不仅赢得了女友的芳心,更赢得了无数嘉奖。年11月,他获得“济源市技术能手”称号;年2月,获得“河南省机械冶金建材行业技术能手”称号;年4月,获得“济源市五一劳动奖章”,5月获得“河南省五一劳动奖章”;年,他被评为济源市第五批技能拔尖人才。

争做绿色冶炼“大工匠”

虽然鲜花和荣誉加身,但是李丰田对自己的定位仍是:“一线工人”要定在岗位上,自己还年轻,仍然需要不断学习,不断成长。外出参加比赛,见得多了,想得远了,他从进厂时就有的那份信心也更加坚定了,那就是——争做绿色冶炼“大工匠”。他要自我加压,努力做最好的自己,为企业做最大的贡献。

年,锌业一厂的锅炉冷却盘管坏了,需要维修更换。以往,这项工作都是外包给专业公司,每年都要换新且要价不菲。这一次,许大治和李丰田向领导主动请缨:“咱们自己焊,自己换!”精心的准备,细致地点焊后,维修成功!仅此一项,就为公司节约资金近18万元。

年,李丰田到深圳学习美国进口设备螺杆空压机维修保养技术后,自己制作了相关课件,与工友们一起认真学习研究。过往,这些进口设备的保养大都依赖生产厂家上门服务,仅保养费一次就高达数十万元。

随后,动力厂成立了技术攻关小组,在李丰田的带领下,自主创新对其中一台进口设备“更换零件给予保养”。在他们的精心操作下,更换一次到位,保养十分成功。这一项,每年又能为公司节约资金近60万元。

年1月30日,临近春节,锌业四厂尾气输送管道膨胀节出现漏气,环保在线监测出现数据异常。李丰田接到指令后第一时间赶到现场。因为在18米的高空作业,工人们把全副武装的他装进吊篮吊到半空,结果他发现戴防护罩不好操作,看不清,便仅戴变光新式眼罩进行焊接,但是空中飘散的二氧化硫不仅刺鼻,而且直扑到他的脸部,灼疼感阵阵袭来,让他喘不过气。情急之下,他不顾自身,只想着赶紧把漏点焊好,让企业少受损失。清除结晶、打底、盖面,有条不紊,一丝不苟……他整整干了一天,直到晚上九点钟一切完美告峻。

寒冷的冬季,临近年关的夜里,在焊花飞扬的半空中,手持焊枪的他站成了一道最美的风景。

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